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某风电场主变跳闸处理分析

2023-09-15 来源:要发发知识网
hina中国Cpiant设备Engineering 工程

某风电场主变跳闸处理分析

刘振宇,陈辉,张艳锋,郭玉龙

(华润电力北方大区,山西太原030000)

摘要:风电场多建设在偏僻的山区,地形复杂、交通不便,风电场人员配置较少,员工工作经验少,继电保护人员更少, 当风电场出现故障继电保护动作后,由于现场工作人员工作经验较为缺乏,查找故障原因处理故障需要花费大量时间,导致 发电量损失较多。文章以某风电场一次故障跳闸实例,通过分析保护装置的动作报文和故障录波波形,指导现场运营人员快 速找到故障点。

关键词:故障录波;保护装置;主变;跳闸中图分类号:TM407

文献标识码:A

文章编号:1671-0711 ( 2017) 09 (上)-0203-03

某风电场安装66台单机容量为1500kW风力发电 机机组,风电场装机总容量为99MW。风力发电机组通 过箱式变升压后,由5条35kV场内集电线路输送到升 压站内,风电场升压站安装1台100000KVA(110/35kV) 变压器,110kV系统采采用“线路-变压器组”接线 方式,采用户外敞开式(GIS)布置,包括1个进线间隔、 1组母线PT、1个主变出线间隔。

对称故障相继速动保护、低压减载等保护。1#主变采

用深瑞生产的双套电气量保护(型号为:PRS -778 ) 和一套非电量保护(型号为:ISA-361A),主要配置 有差动保护、重瓦斯保护、主变高压侧后备保护和主变 低压侧后备保护。35kV集电线路保护采用深圳南瑞科 技有限公司生产的ISA-367G保护装置,主要配置有: 限时过流速断保护、定时限过电流保护、零序I段过流 和零序II段过流保护。35kV电容器组配置一套深圳南 瑞ISA-359G电容器保护装置,保护配置二段式过流、 过电压、接地、不平衡电压和零序差压等保护。35kV

SVG配有一套深圳南瑞ISA-381G SVG保护装置,保

1风电场保护配置情况

该风电场110kV线路主保护采用深圳南瑞ISA-

311GA/B输电线路成套保护装置,保护包括四段相间 距离、三段接地距离、零序电流保护、弱馈线保护、不

护配置非电量保护、过流保护等保护。35kV SVG连接 变压器保护配有一套深圳南瑞ISA-381G SVG保护装

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72小时试运行,及30天考核期, 考核期间要做好相关性能参数的 记录,检测水轮发电机组安装的质量。

载至25甩负荷、负荷加载至50%、甩负荷加载至75% 甩负荷、负荷加载至100°%甩负荷。

(11)带负荷调试器系统试验及72小时考核。试 验目的机组在带负荷情况下,根据现场情况增加或减少 机组负荷,通过对机组所带负荷扰动后的调节过程的观 察和分析,找出可能达到的最佳调节过程,从而选择在 带负荷时的最佳调节参数,以满足在带负荷过程中, 对调速系统速动性和稳定性的要求。之后停机检查进行

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1 2 3

电流对额定电流百分比(》>

4 5 6 7 8 9 10 11 12

3结语

在调试运行过程中,要根据

图3 短路升流曲线图

水轮机组的类型,选择最优的机

组调试方案调试,保证安全有效。本文使用湘航枢纽工 程的调试图片。参考文献:

[1] 程志刚.新编电气工程手册,安徽文化音像出版社,2003.[2] 张勇传.水电站运行原理。北京:中国水利水电出版社,

1998.

[3] 张勇传.水系统最控制.武汉:华中理工大学出版社,1993.

中国设备工程2017.09 (上)203

Research and Exploration |研究与探索•探讨与创新

置,保护配置非电量保护、过流保护等保护。35kV场 用变配备有一套深圳南瑞ISA-381G线路保护测控装 置,保护配置非电量保护、三段过流、过负荷等保护。

集电I线:ISA-367G保护装置,保护CT变比: 600/1,零序CT:75A,主要投入的保护定值为:

限时速断电流定值1.6A,延时:0.15s;定时限过 流保护定值0.9A,延时:1s。

零序I段保护定值0.6A,延时:1s;零序II段过 流定值:0.5A,延时:1.3s(以上保护全部跳集电I线 311开关)。

1#主变采用深圳南瑞有限公司生产的PRS-778, 主变容量:100MVA。

主保护:CT 变比:110kV 侧=600/1,(5P40) 35kV 侧=2400/1(5P30)

差动速断电流:2.4A;比率差动启动电流:0.4A, 比率差动制动系数:0.5;本体重瓦斯:1米/秒;以上 保护全部跳主变高压侧101开关,主变低压侧301开关;

本体轻瓦斯告警:A=300cm3, t=9s;压力释放告警:

t=9s;油面温度高告警:t=9s。

低压侧:70V,负序电压:7V。

2故障前的运行方式

2014年5月17日,雷雨天气。110kV#1主变运行、

35kV集电I线311开关运行、35kV集电II线312开关 运行、35kV集电III线313开关运行、35kV集电IV线 314开关运行、35kV集电V线315开关运行、35kV#1 站用变317开关运行、35kV#1接地变321开关运行、 35kV#1SVG318开关运行、10kV0#站用变热备用、35kV #1FC319开关检修、35kV#2SVG320开关检修;全场风机 运行正常,平均风速8.7m/s,负荷4.9万kWh。

3事件经过

16时32分53秒490毫秒:监控后台报“35kV集

电I线311开关限时电流速断保护动作”,监控后台指 示311开关状态在合闸位;

16时32分53秒903毫秒:1#主变保护A\\B柜过 流I段2时限保护动作;

16时32分53秒943毫秒:1#主变低压侧301开关跳闸;

16时32分55秒473毫秒:1#主变保护A\\B柜差动速断保护动作,主变高压侧101开关跳闸,全场失电。

1#主变低压测后备保护:CT变比:35kV侧 =2400/1(5P30)。

过流I段2时限(不经低压侧复合电压闭锁): 1A,延时0.3s,跳高低压侧;过流I段3时限(不经低 压侧复合电压闭锁):1A,0.6s,跳高低压侧;过流II 段2时限(经低压侧复合电压闭锁):0.84A,1.2s,跳 低压侧开关;过流II段3时限(经低压侧复合电压闭锁) 0.84A,1.5s,跳主变高低压侧开关。(低压侧:70V, 负序电压:7V)。

1#主变高压侧后备保护:CT变比:110kV侧 =600A,(5P40) 35kV 侧=2400A(5P30)。

过流I段2时限(经复压闭锁):1.13A,1.8s, 跳高压侧;过流II段1时限(经复压闭锁):1.13A, 2.1s跳主变高低压侧;复压闭锁取主变高低压侧电压,

4结合故障录波图和保护装置的动作情况进行

分析

第一阶段:集电I线限时电流速断保护动作,311 开关未跳闸。(录波图从0 ~ 150ms):

从故障录波图分析:16时32分53秒752ms时, 集电I线三相短路电流达到限时电流速断启动值1.6A, 实际值7.2A (现场整定值1.6A,延时0.15s误差

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中国设备工程2017.09 (上)

0.01ms变比:600A)保护启动,延时159ms时,集电I线限时电流速断保护动作,装置出口,但开关未跳 闸,需分析开关不动作原因。

集电I线故障原因分析:从集电I线故障录波图 向量分析可以看出,集电I线三相电流大小相等,相 位相差120°,三相电压大小相等,无零序电压和零 序电流,判断集电I线发生三相短路,由于雷雨天气, 且故障时风速不大,初步判断:集电线路三相遭受雷 击后三相短路。

第二阶段:集电I线311开关未跳闸后,主变低压 侧后备保护过流I段2时限动作,主变低压侧301开关 跳闸。保护动作分析(录波图从150 ~ 366ms):集电I线保护启动同时,主变低压侧后备过流I段 2时限达到启动值(过流一段2时限定值:1A,0.3s, 变比2400A,跳主变低压侧301开关),从故障录波 和主变保护装置动作情况分析,可以看出主变故障录 波在启动后298ms时动作,301开关自身动作时间为 50ms左右,在故障发生366ms时,301开关跳闸,集 电I线三相短路电流降低,110kV电压恢复正常,电流 减少为变压器空载励磁电流。

第三阶段:从故障录波366 ~ 622ms,由集电I线 电流波形可以看出在366ms时刻,集电I线的三相电 流基本对称,最大值1.9A,此时301开关已经跳闸, 35KV系统已经与电力系统分开运行,风机继续向故障 点提供短路电流,(风机具有低电压穿越能力,风力 发电机在电压跌至20%额定电压时能够维持并网运行 620ms的低电压穿越能力,风电场电压在发生跌落后2s 内能够恢复到额定电压的90%时,风电场必须保持并 网运行),随着风机自身不足以提供足够的短路电流后, 电弧熄灭。

第四阶段:从故障录波622 ~ 900ms,在集电I线 电弧熄灭后,故障消除后,由于风机的低电压穿越能力, 电压开始恢复,但由于每台风机都经箱变变压后汇入集 电线路,在变压器的恢复性涌流的作用下,35kV的电 压高于正常的1.2倍,35kV电压和各集电线路的电流 含有大量的非周期分量。

第五阶段:在1876 ~ 1939ms期间,110kV侧电流由变压器空载励磁电流突变为2.8A左右,而后101 开关跳闸,主变保护装置报主变差动保护动作(主变差 动速断定值:2.4A),保护动作正确,现场查看非电量 保护未动作。

第六阶段:从1900ms至2495ms,从录波图中可 以看出,在1900ms时刻,35kV三相电压同时升高,判 断为35kV集电III线某处遭受雷击,而后35kV出现零 序电压,集电III线出现零序电流,35kVB相电压降低 为B相电流增大,在2055ms时刻C相电流增大,C相 电压降低(C相电压降低幅度较B相小),从波形图分 析可以得出,在1900ms时刻,集电III线某处遭受雷击

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后,B相先产生接地短路,而后发展为BC相接地短路, 如图1。

第七阶段:从2495ms至最后,由波形图可以看出, 在2495ms之后,35kV电压降低为4V左右,而电流维 持一段时间后慢慢衰减至0。分析为:在2495ms,风 电场1#SVG跳闸,不足以提供足够的无功维持电压, 随着风机的全部脱网,电流消失。

综合故障录波分析,得出初步判断如下。(1)

集电I线发生三相短路,需要查找故障点,

可能原因为:绝缘子遭受雷击三相短路或为三相绝缘 子质量问题,引起的三相弧光短路也可能是绝缘子闪 络引起的三相短路。由于故障时刻前后未发现明显过 电压,初步分析为绝缘子击穿引起三相短路。重点安 排人员查看线路绝缘子。同时要组织人员分析311保 护不动作原因。

(2) 1#主变差动保护原因分析:结合主变非电量 保护未动作的信息,分析认为差动保护区内部主变范围 外设备发生短路,可能为主变低压侧封闭母线AB相间 短路。重点安排人员检查主变低压侧封闭母线。

(3) 集电III线出现B相电压降低,后续C相电 压也降低,同时出现了零序电压。因此分析认为,集电 III线B相和C相发生了接地短路现象。可能为电缆头 故障,重点安排人员检查集电III线所有电缆头。

5结合以上分析到现场实际查找到的故障点

(1)

集电I线一处过线塔绝缘子时发现三相短路

烧灼痕迹。采取措施:更换绝缘子。

(2) 组织运行人员拆开主变低压侧封闭母线,发 现BC短路。采取措施:更换封闭母线,热缩绝缘套, 确保绝缘距离。(3) 集电III线检查到箱变B相绝缘子放电痕迹 和C相电缆击穿,采取措施:更换电缆头。

(4)

组织人员对保护装置进行传动试验,联系深

圳南瑞厂家到现场对保护装置进行检查,综合分析发现 保护装置电源模块发生故障,跳闸出口信号没有送到 311开关,导致311开关拒动,主变后备保护越级动作。 采取的措施:全部更换本批次保护装置的电源模块。

6结语

风电场发生故障跳闸后,除及时联系调度部门汇

报后,应立即组织技术力量收集故障录波的相关波形 和保护装置的相关报文,根据故障录波和保护装置的 定值,结合当时的气象条件,系统分析故障录波和保 护装置的报文,判断出故障可能发生的地点,指引运 营人员巡视设备最终找到故障点,及时处理设备故障, 降低发电损失。

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